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因參數(shù)修改不當(dāng)導(dǎo)致機組脫硝系統(tǒng)NOx異常事件

2018-03-21 15:52:47 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
1 事件經(jīng)過2月16日,某機組調(diào)停結(jié)束點火并網(wǎng),14:05,負荷77MW,脫硝系統(tǒng)逐步投運。14:45,操作員發(fā)現(xiàn)SCR出口A、B側(cè)NOX值同步變化,但與脫

1 事件經(jīng)過

2月16日,某機組調(diào)停結(jié)束點火并網(wǎng),14:05,負荷77MW,脫硝系統(tǒng)逐步投運。14:45,操作員發(fā)現(xiàn)SCR出口A、B側(cè)NOX值同步變化,但與脫硫出口NOX值(數(shù)值變化平穩(wěn))相差30mg/Nm3左右。15:00,單元長聯(lián)系負責(zé)就地CEMS儀表的熱控人員至就地檢查后,被告知就地儀表參數(shù)檢查正常。單元長將集控顯示值及偏差情況告知熱控人員,熱控人員繼續(xù)檢查,并與運行人員實時核對SCR出口A、B側(cè)NOX值正常,核對SCR出口A、B側(cè)NOX值與脫硫出口NOX值就地儀表參數(shù)正常,最后交待CEMS裝置于15日剛校驗且正常,應(yīng)該是準確的,并與運行人員溝通待運行觀察一段時間。在之后運行調(diào)節(jié)過程中,運行人員考慮到不宜過低控制脫硫出口NOX值,防止空預(yù)器堵塞等,適當(dāng)提高脫硫出口DCS上的NOX值,且按DCS上的NOX顯示值控制在正常范圍內(nèi)。

2月17日08:15,運行人員發(fā)現(xiàn)10號爐脫硫出口DCS上的NOX與SCR出口NOX偏差大(脫硫出口NOX值低于SCR出口NOX值40mg/Nm3左右),通知熱控人員進行現(xiàn)場處理。14:00,在機組脫硫CEMS小室數(shù)采儀上的省發(fā)3.0平臺錄入煙氣流量比對數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)數(shù)采儀上送環(huán)保平臺的NOX數(shù)值超標,并與脫硫集控的DCS畫面顯示核對數(shù)據(jù)不相符。經(jīng)仔細檢查,15:30,發(fā)現(xiàn)DCS畫面上的NOX量程為0~400mg/m3(實際應(yīng)為0~400×1.53),導(dǎo)致DCS畫面上NOX顯示偏小。在線修改了爐脫硫出口CEMS中NOX量程為0~400×1.53mg/m3,核對DCS上NOX顯示值與就地實際測量值相符合。事后查詢送環(huán)保平臺的NOX時均值稍超100mg/Nm3以上連續(xù)運行10個小時,共累計超限運行14小時。

2 原因分析

查詢熱控記錄發(fā)現(xiàn),去年12月7日,爐脫硫出口CEMS裝置(四組份)SO2通道壞,因無備件,于是更換成三組份裝置。由于兩套裝置SO2、NO輸出量程不同,設(shè)備管理部通知維護部需修改量程。熱控三班人員將就地CEMS中NO量程改為0~400mg/m3,SO2量程改為0~600mg/m3。熱控二班人員在線修改脫硫出口CEMS中NOX、SO2量程。其中NOX量程由0~1530mg/m3更改為0~400×1.53mg/m3,SO2量程由0~1200mg/m3更改為0~600mg/m3。同時將SO2數(shù)據(jù)庫離線系數(shù)作同步修改,而NOX數(shù)據(jù)庫離線數(shù)據(jù)改為0~400mg/m3(未乘上1.53系數(shù))。核對確認修改后相應(yīng)點參數(shù)顯示與實際就地數(shù)據(jù)相符合。因機組當(dāng)時處于運行狀態(tài),未進行下裝。

12月8日,機組解列調(diào)停。12月10日熱控二班人員根據(jù)技術(shù)聯(lián)系單(編號A-09-2015-LF-010,名稱:爐脫硫凈煙氣CEMS修改量程有關(guān)事宜)補充刪除畫面上CO參數(shù)顯示,并下裝。因12月7日離線修改的NOX量程為0~400mg/m3,造成在線的NOX量程由0~400×1.53mg/m3變?yōu)?~400mg/m3。導(dǎo)致實際NOX測量值與DCS畫面顯示值產(chǎn)生偏差。

根據(jù)事件過程分析認為,熱控人員將機組NOX數(shù)據(jù)庫離線數(shù)據(jù)改為0~400mg/m3,未乘上1.53系數(shù)造成修改的數(shù)據(jù)出錯;在停機后對離線修改過的參數(shù)進行了下裝時未進行核對;在開機后未對修改的相關(guān)參數(shù)進行現(xiàn)場核對確認。

運行人員對NOX參數(shù)異常敏感性不足。發(fā)現(xiàn)脫硫出口DCS上的NOX與SCR出口的NOX數(shù)據(jù)偏差大,而對熱控人員檢查交待正常后未深入追究,對發(fā)現(xiàn)的問題、缺陷均未在運行日志上交待;缺陷未處理好未要求熱控人員繼續(xù)處理,也未向上級匯報;對SCR出口A/B側(cè)NOX值未控制在100mg/Nm3以內(nèi)導(dǎo)致NOX值長時間超標。

另外,2月16日脫硝投運后,熱控人員對脫硫出口DCS上的NOX與SCR出口的NOX數(shù)據(jù)偏差大未處理好,未及時匯報;對環(huán)保數(shù)據(jù)異常、數(shù)據(jù)偏差重視不夠?qū)е峦馑铜h(huán)保平臺的NOX值長時間超標。

事件暴露出運行人員與熱控人員對環(huán)保數(shù)據(jù)異常、偏差重視度不夠。對存在的問題沒有開展數(shù)據(jù)異常分析,對數(shù)據(jù)異常、偏差未進行綜合分析。熱控人員未嚴格執(zhí)行工程師站邏輯修改管理制度,下裝前未核對修改數(shù)據(jù)的正確性,邏輯下裝后未實行動態(tài)跟蹤管理。運行人員對維護熱控設(shè)備分工不熟悉。運行人員不了解DCS上的數(shù)據(jù)處理和就地CEMS數(shù)據(jù)歸屬不同班組負責(zé)。

3 防范措施

熱控專業(yè)加強邏輯參數(shù)修改操作的規(guī)范性,對就地設(shè)備與DCS系統(tǒng)中的熱控參數(shù)量程修改和下裝的檢查。對同一工作票中不同分工執(zhí)行的修改內(nèi)容應(yīng)進行溝通核查,并對運行中存在偏差異常的測點參數(shù)及時進行分析處理,此外:

1)嚴格執(zhí)行工程師站邏輯修改管理制度。對重要參數(shù)修改、邏輯下裝操作實行動態(tài)跟蹤管理,確保修改后的數(shù)據(jù)正確。

2)運行部學(xué)習(xí)、熟知設(shè)備分工,確保準確通知到對應(yīng)的維護班組,提高異常處理的準確性、高效性。維護部、運行部制定環(huán)保數(shù)據(jù)異常分析處置規(guī)定。

3)提高對環(huán)保設(shè)施、數(shù)據(jù)的重視,重要環(huán)保參數(shù)的異常需建立相應(yīng)的短信告警系統(tǒng)。

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責(zé)任編輯:仁德財

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