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《電力設備管理》論文發(fā)表 200兆瓦機組狹小空間脫硝改造設計優(yōu)化與施工創(chuàng)新

2017-02-08 16:16:26 大云網  點擊量: 評論 (0)
一、前言 陡河發(fā)電廠隸屬于中國大唐集團公司所屬的大唐國際發(fā)電股份有限公司,是京津唐電網的主力電廠之一。始建于1973年,1987年8臺燃煤發(fā)電機組全部建成投產,總裝機容量1550兆瓦,是當時全國最大的火力發(fā)
一、前言
       陡河發(fā)電廠隸屬于中國大唐集團公司所屬的大唐國際發(fā)電股份有限公司,是京津唐電網的主力電廠之一。始建于1973年,1987年8臺燃煤發(fā)電機組全部建成投產,總裝機容量1550兆瓦,是當時全國最大的火力發(fā)電廠,曾連續(xù)8年發(fā)電量居全國第一。第一批被能源部授予“達標電廠”稱號,是華北電網第一個一流火力發(fā)電廠、無滲漏工廠,曾榮獲全國“五一勞動獎狀”等多項榮譽。2008年12月31日,兩臺125兆瓦機組關停,目前在役機組6臺,裝機容量1300兆瓦。
       陡河發(fā)電廠3-8號機組均改造安裝了煙氣脫硝系統(tǒng),5-8號爐為國產200兆瓦汽輪發(fā)電機組,8號爐作為第一臺改造鍋爐,其脫硝系統(tǒng)改造于2013年4月和16月竣工并于2013年4月17日順利通過了河北省環(huán)保廳組織的驗收。陡河發(fā)電廠8號爐煙氣脫硝系統(tǒng)由浙大網新機電工程有限公司設計、供貨及施工,采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝方案,采用尿素熱解法制備脫硝還原劑。因原鍋爐原始設計未預留脫硝改造空間,且電除塵經歷過后期改造,鍋爐及除塵器間空間已經非常狹小,改造工程克服了因空間限制、煙道系統(tǒng)轉向急促,對系統(tǒng)阻力、溫降、煙道積灰、煙氣分布影響大的不利影響,實現了系統(tǒng)合理布置,并確保了各項設計參數合理性。保證了脫硝設施的穩(wěn)定經濟運行,各項指標均達到環(huán)保排放的要求,產生了良好的經濟效益和社會效益。
       二、成果的實施背景    
       “十二五”期間,隨著國家環(huán)保部門對電力污染治理要求的不斷提高和國家環(huán)保部《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的出臺,結合中國大唐集團公司節(jié)能減排工作的總體部署,需要實施8號鍋爐煙氣脫硝改造工程,將機組NOx排放進一步降低到100毫克/標準立方米以下,以滿足國家環(huán)保要求。8號爐脫硝改造首先面臨的最大問題就是空間狹小,脫硝系統(tǒng)難于布置。原鍋爐已投產二十多年,未考慮預留脫硝系統(tǒng)空間,且經過電除塵改造后鍋爐與電除塵之間空間更加局促,廠房M列與電除塵本體凈距離僅為8.1米。脫硝反應器鋼布置面臨巨大難題。
       陡河發(fā)電廠作為老發(fā)電企業(yè),需要不斷在發(fā)展以適應越來越嚴格的環(huán)保排放標準,而投運多年的火電機組因其當初設計理念未考慮將來環(huán)保形勢的發(fā)展,在結構設計及污染物排放等方面均未預留改造余地。電力企業(yè)只有對現有機組不斷挖潛,才能實現企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
       三、成果的內涵與實踐
       “200兆瓦機組狹小空間脫硝改造設計優(yōu)化與施工創(chuàng)新”成果,結合本廠的實際情況,以實現本廠氮氧化物排放達標為目標,并保證脫硝系統(tǒng)安全穩(wěn)定、經濟運行為宗旨前提下應運而生的。陡河發(fā)電廠“200兆瓦機組狹小空間脫硝改造設計優(yōu)化與施工創(chuàng)新”主要包括以下幾個方面內容。
       1.對標對表,成果前、后技術指標對比。
       “十二五”期間,隨著國家環(huán)保部門對電力污染治理要求的不斷提高和國家環(huán)保部《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的出臺,結合中國大唐集團公司節(jié)能減排工作的總體部署,需要實施8號鍋爐煙氣脫硝改造工程,將機組NOx排放進一步降低到100毫克/標準立方米以下,以滿足國家環(huán)保要求。脫硝前氮氧化物最大排放濃度為:484毫克/標準立方米,脫硝后氮氧化物最大排放濃度為:90毫克/標準立方米。
       2.對標對表,成果前、后關鍵技術對比。
       新建脫硝系統(tǒng)。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR),脫硝反應器布置在鍋爐與電除塵中間區(qū)域,催化劑采用板式。工程前期完成脫硝反應器主體結構建設,利用機組大修機會完成脫硝反應器與鍋爐煙道的過渡工作。脫硝反應器布置16臺聲波吹灰器,8臺蒸汽吹灰器,脫硝反應器出入口未設置氣力輸灰系統(tǒng),在脫硝出口煙道轉向位置安裝輸灰管線直接進入電除塵入口煙道,在該管道上設置電動鎖氣器,既減少脫硝系統(tǒng)出口煙氣的積灰進入空氣預熱器,又未增加氣力輸灰系統(tǒng),節(jié)約了系統(tǒng)占用的空間,節(jié)省了投資。8號爐脫硝系統(tǒng)改造完成后鍋爐NOx排放量最大由原來最大652毫克/標準立方米,降低到小100毫克/標準立方米,8號爐每年可減排NOx 約1557噸。同時實現了明顯的環(huán)境效益及社會效益。
       3.開拓創(chuàng)新,取得國家專利權。
       該成果中尿素溶液輸送管道的伴熱及沖洗系統(tǒng)設計新穎獨特,在國內為首創(chuàng),為更好的保護該成果的知識產權,陡河發(fā)電廠在2013年06月29日正式向中華人民共和國國家知識產權局進行了專利申報,并于2013年12月11日被中華人民共和國國家知識產權局正式授權獲得“尿素溶液輸送管道的伴熱及沖洗系統(tǒng)”實用新型專利。
       四、成果的實施效果
       目前該成果已在陡河發(fā)電廠8號機組順利運行超過兩年,脫硝系統(tǒng)NOx排放量穩(wěn)定,滿足國家排放標準。且該成果已經在陡河發(fā)電廠另外三臺200兆瓦機組鍋爐上應用,最后一臺于2015年5月投運。陡河發(fā)電廠200兆瓦機組鍋爐脫硝系統(tǒng)改造的順利完成,實現了老機組技術升級,滿足了日益更新的環(huán)保排放要求,創(chuàng)造了顯著的環(huán)境效益及社會效益,進一步提高了企業(yè)清潔生產水平,顯著的大幅度減少了環(huán)境污染。對環(huán)境保護起到了重要作用,為清潔環(huán)境綠色環(huán)保,可持續(xù)發(fā)展做出了貢獻。(主創(chuàng)人員:張長安、王子強、張浩軍、趙士杰、王建東、董連城、劉  巖、席治國、高亞杰、孫夢敏、金璧輝)
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