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電力設(shè)備管理論文:大型CFB機組低負(fù)荷工況下節(jié)能、環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用

2017-02-08 16:17:06 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
一、前言 華能白山煤矸石發(fā)電公司位于吉林省白山市江源區(qū),是由華能吉林發(fā)電有限公司與通化礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司按60%、40%共同投資,并由華能吉林發(fā)電有限公司控股的國有熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),是吉林省首座利
一、前言
       華能白山煤矸石發(fā)電公司位于吉林省白山市江源區(qū),是由華能吉林發(fā)電有限公司與通化礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司按60%、40%共同投資,并由華能吉林發(fā)電有限公司控股的國有熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),是吉林省首座利用煤矸石、煤泥、洗中煤為原料的低熱值煤綜合利用型電廠。也是吉林省內(nèi)唯一的一家配置兩臺330兆瓦大型循環(huán)流化床鍋爐的燃煤電廠。電廠總占地面積19.8公頃,是目前全國同類型機組中占地面積最小的發(fā)電企業(yè)。項目建設(shè)是從國家節(jié)能減排要求和民生意愿出發(fā),與國家能源局2011年提出的關(guān)于促進(jìn)低熱值煤發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展規(guī)劃相接軌,滿足地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的需要,對擴充地區(qū)經(jīng)濟總量、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。
       二、項目實施背景
       2014年9月12日國家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局聯(lián)合印發(fā)了《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》的通知。同時伴隨著國家“十三五”規(guī)劃起草工作的啟動。漸漸明晰了未來火電機組節(jié)能減排的工作目標(biāo)。而國務(wù)院也提出了燃煤發(fā)電機組提高企業(yè)能源效率依然是能源發(fā)展永恒的目標(biāo)。當(dāng)前,在面對全球經(jīng)濟下行壓力的影響,吉林省2015年一季度火電機組利用小時為1009小時,同比減少了29小時,大部分火電機組在45-55%的工況下長期運行,這也意味著低負(fù)荷工況下燃煤火電機組節(jié)能、減排壓力的加劇,而火電機組運行遠(yuǎn)離設(shè)計工況時,如何提高機組的熱經(jīng)濟性,降低各項排放指標(biāo),以及進(jìn)行恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)改造和運行調(diào)整。就成為提高企業(yè)效益和市場競爭力所必須攻克的難題。
       三、項目內(nèi)涵和做法
       1.科技攻關(guān) 深挖節(jié)能潛力。
       對于燃煤火電機組,節(jié)能的主要手段無非在于降熱耗、提爐效、省廠用、復(fù)用水幾個方面,而由能源消耗的分類來講,就是省煤、省水、省汽、省油、省電。循環(huán)流化床鍋爐與常規(guī)燃煤機組一樣,離不開在上述方面采取有效的措施開展節(jié)能工作。華能白山煤矸石發(fā)電有限公司在以上幾個方面開展工作的同時,充分的挖掘了低負(fù)荷工況下節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用,將技術(shù)改造與運行調(diào)整相結(jié)合,先后進(jìn)行了油槍冷卻風(fēng)、激波吹灰器、過熱器吊掛管保溫、冷端優(yōu)化、水泵提效及變頻、污水回收等技術(shù)改造,并自主摸索出了低風(fēng)量低床壓、凝結(jié)水全深度變頻、機組啟停防腐以及鍋爐啟動節(jié)油等優(yōu)化調(diào)整措施,并全面實施無滲漏治理工程。使節(jié)能減排技術(shù)覆蓋了生產(chǎn)工藝的每個流程,通過進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和引入,取得了良好的節(jié)能減排效果。
       (1)壓縮空氣一般均為電廠最先啟動的公用系統(tǒng)之一,系統(tǒng)龐大、復(fù)雜且易漏泄點較多,同時壓縮空氣又是一種高壓頭低流量的工質(zhì),易做動力源反復(fù)使用,確不適合做為冷卻介質(zhì)。為此白山公司將原有的12路油槍冷卻風(fēng)由壓縮空氣改為了冷一次風(fēng)接帶,并加裝了電磁開關(guān)閥,實現(xiàn)了全自動邏輯控制,對兩臺機組加裝隔離閥門,減少了備用機組對壓縮空氣的消耗,使空壓機由原先5臺減少至2臺運行,耗電率下降了0.43%,節(jié)電率達(dá)到了45%。
       (2)為節(jié)約蒸汽消耗以及確??疹A(yù)器的換熱效果,對空預(yù)器加裝了兩層激波吹灰器,并采取了蒸汽、激波聯(lián)合吹灰的運行方式,蒸汽吹灰使用量,日均減少2次,日減少補水量約80噸,年節(jié)約補水量近1.8萬噸,補水率下降了約0.4%,匯同熱量損失降低機組煤耗約1.5克/千瓦時。
       (3)鍋爐原設(shè)計過熱器吊掛管為絕熱防磨護(hù)瓦,阻礙了吊掛管內(nèi)工質(zhì)換熱,為增加了煙道吊掛管內(nèi)工質(zhì)的換熱量,將吊掛管更換為防磨護(hù)瓦,去除絕熱功能,由改造前后數(shù)據(jù)分析,高過、低再入口平均溫度為712℃,同比降低45℃,空預(yù)器入口溫度平均值為271℃,同比降低15℃,同時機組停爐后及時對煙道整體進(jìn)行清灰,有效的提高煙道管束的清潔度,配合激波吹灰器的安裝使用,同期對比排煙溫度下降了近22℃,降低機組煤耗約4.5克/千瓦時。
       (4)對北方高寒地區(qū)的空冷機組,冬季即要保證安全過冬,又要保持經(jīng)濟真空,對此白山公司經(jīng)過不斷的摸索,先后對兩臺機組空冷島通道進(jìn)行了隔離封閉,并對凝結(jié)水回水管路全程加裝了新型保溫。通道封閉后,減少了通道冷空氣對流及備用機組對運行機組空氣動力場的影響,并且不再使用原來冬季空冷島1、6列在極端工況下采取的隔列措施,將空冷風(fēng)機變頻下降調(diào)整至10%,使空冷各換熱管束進(jìn)汽均勻。凝結(jié)水管路新型保溫的實施,得以將凝結(jié)水過冷度引入了防凍保護(hù)邏輯控制中,空冷防凍由被動變主動,排汽壓力更為平穩(wěn),冷卻效率得到大幅提高,冬季真空度改造后完成91.41%,同比提高了2.48%,降低機組煤耗約6克/千瓦時。
       (5)對全廠內(nèi)的大功率水泵進(jìn)行了效率測算,對存在冗余功率的水泵葉輪進(jìn)行車削,減少了冗余功率增加的電量消耗。其中,輔機循環(huán)水泵車削后電流由71A下降至46.1A、電流降低24.9A,耗電率下降0.14%;閉式水泵葉輪車削后耗電率下降了0.01%;利用庫存物資對公用水泵進(jìn)行了變頻改造,改造后耗電率下降了0.01%,節(jié)電率達(dá)到了47%;綜合各種水泵提效及變頻改造后,不但能保證機組運行的需求,且降低廠用電率近0.16%。
       (6)加強重復(fù)用水的技術(shù)攻關(guān),將化學(xué)沖洗排污水全部回收,一路引入沉清池再次制水,多余的引入公用水池做為灰、渣加濕用水,復(fù)用水率達(dá)到100%,此項改造實施后,新鮮用水月可節(jié)約近3000噸,全年可節(jié)約用水量達(dá)到3.6萬噸。同時將化驗站取樣水進(jìn)行回收,引入凝結(jié)水儲水箱,并送入脫硝用水,其溫度、水質(zhì)完全滿足脫硝用水的要求,使脫硝系統(tǒng)不再消耗凝結(jié)水,使得機組化驗消耗水得到有效利用,日節(jié)約補水量約23噸,年節(jié)約補水量近8400噸,降低機組補水率0.02%。
       (7)為降低循環(huán)流化床鍋爐磨損,提高機組的運行周期以及降低輔機耗電,進(jìn)行了鍋爐低風(fēng)量、低風(fēng)壓運行方式的攻關(guān),隨著負(fù)荷的下降,鍋爐一、二次風(fēng)量配比無法保持設(shè)計值4:6,因此就必須確定新的調(diào)整思路:一方面在啟爐前根據(jù)臨界流化風(fēng)量試驗,確定了兩側(cè)布風(fēng)板最小風(fēng)量,在啟動后根據(jù)不同負(fù)荷及床壓,適當(dāng)少許增加風(fēng)量,通過一氧化碳測點的安裝,保持一氧化碳含量在50毫克/標(biāo)立方米以下,調(diào)整二次風(fēng)量保持鍋爐氧量在3%左右,始終維持床壓在5.2千帕左右;另一方面在爐后半干法脫硫吸塔內(nèi)加裝1300毫米高度的防磨襯瓦,使脫硫床層可以得到下移,突破了脫硫煙氣量130萬立方米/小時降低至105萬立方米/小時。運行期間始終保持兩側(cè)一次風(fēng)擋板在50%以上,減少一次風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)流損失。調(diào)整后,同期對比床壓下降1.2千帕、風(fēng)量降低5.2萬立方米/小時,一次風(fēng)機電流下降12A、引風(fēng)機電流下降40.5A,鍋爐主要輔機電耗同期對比下降了近0.35%。
       (8)實現(xiàn)了凝結(jié)水全范圍變頻調(diào)整,重新設(shè)定低旁、三級減溫水和凝結(jié)水泵低水壓等聯(lián)鎖定值,并在運行中保持了除氧器上水調(diào)門在65%以上運行,使凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)流損失降至最低,通過優(yōu)化邏輯控制,由變頻控制水位并設(shè)定壓力保護(hù)下限,在安全的前提下,充分的發(fā)揮了凝結(jié)水泵變頻調(diào)整優(yōu)勢,調(diào)整后凝結(jié)水泵運行頻率平均值為46%,耗電率達(dá)到0.07%,對比調(diào)整前下降了0.15%,此項耗電率指標(biāo)在國內(nèi)同類型機組中達(dá)到領(lǐng)先水平。
       (9)全面開展無滲漏治理,通過運行期間采用紅外線熱呈像儀拍照檢查,全風(fēng)煙、汽水系統(tǒng)分區(qū)域檢查,以及停機后進(jìn)行水壓、風(fēng)壓試驗等方式,使機組各系統(tǒng)及閥門的內(nèi)、外漏得到了有效的整治。同時在SNCR脫硝過程中,摸索出了氨逃逸排放控制方式,嚴(yán)格控制氨逃逸量在<4毫克/標(biāo)立方米以下運行,從而一舉解決了空預(yù)器因氨逃逸量過多生成硫酸氫氨對空預(yù)器管束積附粘灰使管束發(fā)生漏泄的難題,使空預(yù)器漏風(fēng)率可保持在2.5%左右。在整治期共計排查漏泄點110余處,閥門內(nèi)漏136臺。實現(xiàn)了無滲漏的最終目標(biāo),以化學(xué)回收水量下降幅度并折算熱量合計降低煤耗約0.5克/千瓦時。
       (10)設(shè)備防腐一般容易被企業(yè)管理人員所忽視,但華能白山公司始終堅質(zhì)做好水質(zhì)監(jiān)督和防腐治理工作,機組停機前堅持對系統(tǒng)加入十八胺,進(jìn)行4個小時的汽水系統(tǒng)防腐鈍化處理,避免了機組啟動后因負(fù)荷過低而無法進(jìn)行有效的洗硅操作,杜絕了啟動初期因水質(zhì)超標(biāo)造成大量串水的現(xiàn)象發(fā)生,并在機組運行時保持較小的連排開度,減少了排污造成的熱量和水量損失。同時也正是因為采取了這些技術(shù)措施,在停機割管抽樣檢查中,汽水系統(tǒng)管內(nèi)壁清潔,使設(shè)備壽命得到了延長了。
       (11)機組啟爐前合理安排各項風(fēng)機、布風(fēng)板阻力等試驗,并保證風(fēng)機啟動期間完成布袋預(yù)涂灰工作,同時嚴(yán)格控制床料厚度在人孔下沿下100毫米附近,避免料層過厚造成燃油量的增加。投入臨爐推動以及采取暖風(fēng)器加熱的方式,提高爐溫和風(fēng)溫,以減少燃油消耗,縮短啟動時間,2015年6月,機組啟動合計消耗燃油6.4噸,啟動時間由原8小時縮短為4小時左右。減少了低負(fù)荷啟動期間造成的能耗上升。
       2.技術(shù)創(chuàng)新 實現(xiàn)減排目標(biāo)。
       (1)對給煤和床料系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加了石灰石子給料系統(tǒng),提前在給煤中摻入了石灰石子,使脫硫劑與燃煤得到充分混配,在回料中與循環(huán)灰提前進(jìn)行熱交換,使脫硫過程提前約2分鐘,解決了爐內(nèi)脫硫反應(yīng)滯后的頑疾;同時將爐內(nèi)一級脫硫改造為石灰石子與石灰石粉聯(lián)合方式,并與爐后二級脫硫?qū)崿F(xiàn)脫硫控制聯(lián)動,并增加二氧化硫排放量100毫克/標(biāo)立方米的重疊區(qū),三道措施聯(lián)合動作,二氧化硫指標(biāo)在任意負(fù)荷變化區(qū)間始終保持在合格范圍內(nèi),對比改造前二氧化硫排量下降約50毫克/標(biāo)立方米。并且不再出現(xiàn)負(fù)荷突變情況下的超標(biāo)情況。并且大量節(jié)約了石灰石粉和生石灰粉的使用量,月統(tǒng)計消耗量對比同期分別減少了1290噸和152噸,下降幅度分別達(dá)到48.7%和52.4%。年節(jié)約脫硫成本約300萬元。
       (2)在開展低風(fēng)量低床調(diào)整的摸索過程,保持節(jié)能與減排同步進(jìn)行的思路。配合SNCR脫硝工藝,通過低風(fēng)量、低風(fēng)壓的調(diào)整,鍋爐低氧燃燒有效的抑制了鍋爐煙氣中NOX的生成,使得調(diào)整后NOX排放濃度對比降低了110.68毫克/標(biāo)立方米,低于國家標(biāo)準(zhǔn)71.32毫克/標(biāo)立方米。同時尿素消耗量同期對比減少286.44噸,僅為同期的28.5%,降幅達(dá)到了71.5%,折算降低供機組煤耗0.45克/千瓦時。
       (3)在機組投產(chǎn)時,就及時開展了布袋除塵器的煙氣均布試驗,確定了6個袋室均在1.3千帕左右的最佳壓差點,保持布袋除塵效率在99.95%以上,同時在下移脫硫灰床層的同時,維持上部壓差值在-2.0千帕左右,通過壓差值保持最佳的脫硫床層厚度,即保證了脫硫效率又可有效的抑制煙氣排出口的灰含量,通過調(diào)整使負(fù)荷變化過程中粉塵排放濃度始終可控在20毫克/標(biāo)立方米左右。
       四、項目實施后產(chǎn)生的效果
       2014年華能白山煤矸石發(fā)電有限公司機組負(fù)荷為56.98%,經(jīng)過科技攻關(guān)與技術(shù)創(chuàng)新成果的實施,2014年其全廠供電煤耗環(huán)比13年下降了20.31克/千瓦時,節(jié)約標(biāo)煤量2.4萬噸,發(fā)電廠用電率完成6.85%,環(huán)比13年下降1.4%。2015年上半年機組負(fù)荷率同期對比下降了2.22%,僅完成了51.9%。但供電煤耗依然下降了1.12克/千瓦時,保持了整體下降趨勢。獲得了華能集團(tuán)頒發(fā)的2014年度“廠用電率進(jìn)步獎”。并于2015年4月通過華能集團(tuán)公司“優(yōu)秀兩型企業(yè)”確認(rèn)驗收。同時機組投產(chǎn)至今各項環(huán)保指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。是世界上首次在330兆瓦級循環(huán)流化床鍋爐上采用脫硝技術(shù)的機組。2014年其SNCR脫硝工藝技術(shù)獲得“中國電力科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎”、“華能集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎”、“吉林省電機協(xié)會科學(xué)進(jìn)步一等獎”并于2015年2月通過國家環(huán)保部環(huán)評驗收。華能白山煤矸石發(fā)電有限公司采取的各項技術(shù)改造和創(chuàng)新成果,對于同樣在低負(fù)荷工況下運行的同類型或相近類型的燃煤機組,具有一定的可復(fù)制性,其各項指標(biāo)控制過程和參數(shù)范圍具有借鑒和推廣意義。同時隨著燃煤發(fā)電企業(yè)節(jié)能減排的不斷深入,和當(dāng)前新能源電力在電網(wǎng)的比重逐步增加的發(fā)展形勢下,對于探索火電機組參與電網(wǎng)調(diào)峰而長期處于低負(fù)荷工況下運行時降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)效益,均有著重要而深遠(yuǎn)的意義。(主創(chuàng)人員:張洪義、張  斌、付順利、耿文峰、姜連剛、姜  偉)
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