引送風(fēng)機節(jié)電降損的方案分析
摘要: 通過對國華神木公司引送風(fēng)機設(shè)計、運行工況的數(shù)據(jù)分析,得出引送風(fēng)機電耗大,效率低的問題,論證了引送風(fēng)機節(jié)電降損的幾種改造方案及其可行性,并針對國華神木公司具體情況進(jìn)行分析,提出了引送風(fēng)機改造的可行性建議方案。
關(guān)鍵詞: 引送風(fēng)機 節(jié)電 降損
0 引言
國華神木發(fā)電有限公司裝機2×100MW,2000年正式投運以來,通過不斷治理,機組安全可靠性已穩(wěn)步提高,隨之“節(jié)電降損”這一運行經(jīng)濟(jì)性方面的提升措施也開始啟動。眾所周知,在發(fā)電廠中最可行最有效的節(jié)電措施就是降低廠用電,而發(fā)電廠輔機的經(jīng)濟(jì)運行,又直接關(guān)系到廠用電率的高低。
通過對運行資料進(jìn)行統(tǒng)計分析,該公司廠用電率為9%左右,相對較高。資料顯示,現(xiàn)代電站鍋爐,風(fēng)機的耗電約占發(fā)電機組廠用電的25%~30%,而該公司僅鍋爐送吸排三大風(fēng)機就占廠用電率40% 以上,所以具有巨大的節(jié)電潛力。據(jù)估算,僅提高引送風(fēng)機運行效率的節(jié)能潛力可達(dá)1000 kW以上,可降低廠用電的6%~7%;
為了適應(yīng)機組進(jìn)一步降低廠用電率的需要,該公司組織進(jìn)行了2號爐的引送風(fēng)機的熱態(tài)試驗,以掌握該鍋爐所配套的引送風(fēng)機及其管路中的運行參數(shù),作為經(jīng)濟(jì)性評價和改進(jìn)的依據(jù),現(xiàn)將試驗的設(shè)備狀況,測試結(jié)果分析和建議改造方案介紹如下。
1設(shè)備狀況
1.1設(shè)計參數(shù)
機組每臺鍋爐配置引送風(fēng)機各兩臺。
1.1.1引風(fēng)機參數(shù)
型號:Y4-2×73-NO.25F;全壓:3.9kPa;額定轉(zhuǎn)速:730r/min; 額定流量:461210m3/h;進(jìn)口尺寸:3250mm×1500mm; 出口尺寸:2250mm×1625mm。配電動機型號:YFD560-897.9A;額定轉(zhuǎn)速:750r/min;額定功率:800kW;額定電壓:6000V。
1.1.2送風(fēng)機參數(shù)
型號:G4-73-N22F;全壓:6.08kPa;額定轉(zhuǎn)速:960r/min;額定流量:302400m3/h;進(jìn)口尺寸:2860mm×1320mm;出口尺寸:1980mm×1430mm。配電動機型號:YFD500-692.3A;額定轉(zhuǎn)速:990r/min;額定功率:800kW;額定電壓:6000V。
滿負(fù)荷時風(fēng)機設(shè)計參數(shù)見表1。
1.2運行情況
1.2.1額定負(fù)荷實際運行(目前運行方式)
額定負(fù)荷下實際運行時測得的引送風(fēng)機參數(shù)見表2。
1.3測試情況
1.3.1額定負(fù)荷實際需求(目前運行方式)
根據(jù)目前運行方式對額定負(fù)荷下進(jìn)行測試計算得到的引送風(fēng)機所需的功率如表3。
1.3.2引送風(fēng)機節(jié)能潛力
根據(jù)表2、表3可計算得到引送風(fēng)機的節(jié)能潛力如表4。
2測試結(jié)果分析
通過以上設(shè)計、運行及測試數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),目前引送風(fēng)機均運行在設(shè)計高效工況點以外,表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1) 鍋爐排煙溫度偏離風(fēng)機設(shè)計溫度35℃左右;
(2) 引送風(fēng)機設(shè)計點遠(yuǎn)離實際運行工況點,造成入口調(diào)節(jié)擋板節(jié)流損失過大。
節(jié)電潛力可從以下方面考慮:
(1) 通過試驗,可以看出引送風(fēng)機目前條件下單臺風(fēng)機可以帶70%負(fù)荷以上。隨著風(fēng)機可靠性的不斷提高,鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃技術(shù)的不斷進(jìn)步,大型鍋爐最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷已可以降至30%BMCR,從節(jié)電的觀點看,單臺風(fēng)機現(xiàn)在一般都按50%負(fù)荷設(shè)計。
(2) 管道阻力低于同類型100MW機組的管道阻力,其主要原因是煙風(fēng)道按200MW機組配套且采用的是電除塵器而非水膜除塵器。
(3) 煙囪高度高,自拔力大,可以減少引風(fēng)機出力。
(4) 煙道漏風(fēng)小,引風(fēng)機前氧量僅為3.8%,其主要原因是采用了管式空氣預(yù)熱器。
(5) 通過改造引送風(fēng)機提高其運行全壓和效率,將因擋板節(jié)流而浪費的耗功降至最低。
(6) 通過現(xiàn)場試驗及重新設(shè)計計算,初步確定引送風(fēng)機的合理參數(shù)如表5。
3節(jié)電降損方案分析
3.1送風(fēng)機改造方案
按設(shè)計煤種計算出送風(fēng)風(fēng)量裕度=1.1,權(quán)衡后風(fēng)量按設(shè)計煤種取理論計算值為72.6kg/s (217800m3/h)。
額定負(fù)荷時送風(fēng)管阻為 3407Pa,則折算后管阻為3877 Pa(已考慮溫度及大氣壓的影響),風(fēng)壓余量取為1.16,則設(shè)計管阻4500 Pa;
從測試的結(jié)果看,二次風(fēng)壓大(2800 Pa左右),完全可以降下來,根據(jù)經(jīng)驗可降至1500 Pa左右,至于二次風(fēng)壓降低對爐內(nèi)燃燒造成的影響,這只是燃燒調(diào)整問題。從這個角度看,風(fēng)壓還可以再降低。壓頭裕度大于1.16。
送風(fēng)機改造方案可確定為更換風(fēng)機或變頻改造,方案實施后電機耗電約360kW。
方案一:更換與機組匹配的送風(fēng)機,可以選小一號的G4-73-N0.20F型送風(fēng)機,其額定參數(shù)如表6。
方案一的節(jié)電效益:
節(jié)電系數(shù) 0.7
省耗功率 120kW
實際耗功 400kW
風(fēng)機年運行小時數(shù) 7000h
年節(jié)電 588MWh
電價 0.302元/kWh
效益 17.76萬元
送風(fēng)機本體設(shè)備購置費用約15萬元,電機購置費用約15萬元,安裝材料及其它綜合費用約10萬元,兩年即可收回投資費用。
方案二——變頻改造其節(jié)電效益
變頻器設(shè)備購置費用約130萬元(進(jìn)口180萬元),安裝材料及其它綜合費用約20萬元,變頻前電機、開關(guān)更換等隱性開支約30萬元,約5~6年左右即可收回投資費用。
3.2引風(fēng)機改造方案
3.2.1方案之一:更換低轉(zhuǎn)速電機
該方案實施后,在測試條件下,電機轉(zhuǎn)速580r/min左右時即可滿足需要,電機耗功低于338kW,投資少,見效快,節(jié)電效果明顯,安全裕量小。
隨著機組老化,漏風(fēng)率增加,煤質(zhì)變差等因素的出現(xiàn),可能發(fā)生出力不足現(xiàn)象。
本方案除電機需改造外,其它部件均不改動,原電機基礎(chǔ)無需改動,可以根據(jù)現(xiàn)有風(fēng)機情況,制作配套電機。單臺電機成本大約在15萬人民幣。
實施方案要求:
空氣預(yù)熱器、電除塵等漏風(fēng)率要嚴(yán)格控制在目前水平;額定負(fù)荷時引風(fēng)機前氧量不高于5; 確保電機轉(zhuǎn)速不低于580r/min、功率500kW,選購高效安全可靠與引風(fēng)機匹配的的電機。
節(jié)電效益
節(jié)電系數(shù) 0.6
省耗功率 136kW
實際耗功 360kW
風(fēng)機年運行小時數(shù)7000h
年節(jié)電 1320MWh
電價 0.302元/kWh
效益 39.86萬元
電機成本
單速 15萬元
雙速 30萬元
可見,不到半年就可收回成本。
3.2.2方案之二:更換為雙速電機
將現(xiàn)有的引風(fēng)機更換為雙速電機(580 r/min和740r/min)。
本方案除電機需改造外,其它部件均不改動,原電機基礎(chǔ)無需改動,可以根據(jù)現(xiàn)有風(fēng)機情況,制作配套電機。單臺雙速電機成本大約在30萬人民幣。
增加一檔轉(zhuǎn)速,是考慮到空氣預(yù)熱器、電除塵等漏風(fēng)惡化和單臺風(fēng)機帶70%負(fù)荷能力等因素。
本方案投資少,見效快,節(jié)電效果明顯,安全裕量大,不到1年即可收回投資費用。
3.2.3方案之三:變頻改造
從發(fā)展趨勢看,變頻調(diào)節(jié)方式為最佳調(diào)節(jié)方式。變頻調(diào)節(jié)在國外已廣泛應(yīng)用,在國內(nèi)也逐漸推廣。國內(nèi)410t/h鍋爐風(fēng)機應(yīng)用變頻技術(shù)的電廠有花園發(fā)電廠、四川華鎣山發(fā)電廠、佳木斯熱電廠、四川高壩發(fā)電廠、山東龍口發(fā)電廠等,從使用效果看,都令人滿意。在年度負(fù)載曲線和燃料費用正確配合的情況下,4~7年即可收回投資費用,各項目的投資回收年數(shù)主要取決于燃料成本、年/日負(fù)荷曲線、是否采用滑壓運行、風(fēng)機的運行性能、機組煙風(fēng)系統(tǒng)漏風(fēng)情況等。
根據(jù)試驗結(jié)果合理選取變頻器功率,也可以進(jìn)一步降低改造成本。
本方案的優(yōu)點:安裝簡便、見效快、節(jié)電效果顯著、安全裕量大;調(diào)速范圍廣、調(diào)整特性曲線平滑,可以實現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)的調(diào)速,可以獲得其它調(diào)速方式無法比擬的節(jié)能效果。
變頻器設(shè)備購置費用約130萬元(進(jìn)口約180萬元),安裝材料及其它綜合費用約20萬元。變頻前電機、開關(guān)更換等隱性開支約30萬元,約5~6年左右即可收回投資費用。
3.3鍋爐節(jié)電降損的其他有效手段
對可能影響風(fēng)機經(jīng)濟(jì)運行的不利因素進(jìn)行全方位抑制和優(yōu)化,如改善鍋爐的燃燒狀況,降低飛灰和大渣可燃物;降低空氣預(yù)熱器漏風(fēng),進(jìn)行煙風(fēng)道查漏;鍋爐參數(shù)壓紅線運行,制粉系統(tǒng)優(yōu)化,降低二次風(fēng)壓,減少二次風(fēng)門的阻力;將不必要的阻力元件拆除,對管阻比重大但可以阻力降低的元件進(jìn)行改造等等,都是節(jié)電降損的有效手段。
4結(jié)論
通過上面對引送風(fēng)機節(jié)電改造方案的分析,結(jié)合公司目前調(diào)峰幅度小,機組全年運行達(dá)8000 h的實際情況,我們認(rèn)為宜采取更換風(fēng)機和電機的方案。此方案具有投資少、工期短、不影響原來的運行方式的優(yōu)點。
如實施改造時網(wǎng)上負(fù)荷供大于求,運行情況變?yōu)闄C組負(fù)荷調(diào)節(jié)頻繁,長期低負(fù)荷運行時,可采用變頻調(diào)速方案。但應(yīng)注意的問題有:
(1) 低壓變頻調(diào)速,應(yīng)用已很廣泛、很成熟且效果非常顯著。而高壓變頻調(diào)速在發(fā)電廠大容量風(fēng)機上的使用相對較少,在電廠運行的隱患和問題有沒有充分暴露?我們認(rèn)為有待考驗。
(2) 改造時使用國產(chǎn)高壓變頻器還是進(jìn)口變頻器?現(xiàn)在高壓變頻器的原理又有幾種,到底哪一種可靠性最高,最適合本電廠?需要慎重研究和抉擇。
(3) 現(xiàn)國產(chǎn)6kV電機綜合保護(hù)在抗干擾方面本來就相對薄弱,而高壓變頻器要產(chǎn)生一定的諧波是必然的,對6kV廠用保護(hù)和廠用計量到底能產(chǎn)生多大影響,會不會導(dǎo)致保護(hù)誤動和計量偏差過大需要澄清。
總之,隨著電力行業(yè)改革的不斷深化,廠網(wǎng)分家、競價上網(wǎng)等政策的逐步實施,我們認(rèn)為重視并加強節(jié)電降損工作,積極引進(jìn)、推廣先進(jìn)技術(shù),應(yīng)用先進(jìn)工藝設(shè)備,不斷加大技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造的力度,降低廠用電率,從而降低發(fā)電成本提高上網(wǎng)電價競爭力,必將成為各發(fā)電廠所努力追求的目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1]吳民強.泵與風(fēng)機節(jié)能技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社.
[2]車長源.鍋爐風(fēng)機節(jié)能技術(shù)[M].北京:中國電力出版社.

責(zé)任編輯:電力交易小郭
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